九江某公司焦化建有三期生產(chǎn)裝置,焦炭生產(chǎn)能力560萬(wàn)噸/年。從2007年一期焦化建設開(kāi)始,就采用了天津市創(chuàng )舉科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“創(chuàng )舉科技”)先進(jìn)的脫苯塔、蒸氨塔技術(shù)產(chǎn)品。
2013年九江某公司委托創(chuàng )舉科技對其一期化產(chǎn)洗脫苯裝置進(jìn)行整體技改,裝置技術(shù)水平有了質(zhì)的提高,經(jīng)濟效益顯著(zhù)。鑒于一期洗脫苯技改取得的成效,2014年我司應九江某公司邀請,對其二期洗脫苯工段參照一期也進(jìn)行了技改。2015年九江三期焦化建設時(shí)化產(chǎn)洗脫苯、蒸氨及脫硫工段全面采用了創(chuàng )舉技術(shù),其生產(chǎn)運行技術(shù)指標均達到業(yè)內先進(jìn)水平。
一、【九江一期】化產(chǎn)洗、脫苯工段技改
1.項目簡(jiǎn)介
原有裝置為2007年建設了一期焦化,焦炭產(chǎn)量200萬(wàn)噸。實(shí)際煤氣產(chǎn)量已達到13Nm³/h,最高時(shí)14Nm³/h。在2013年實(shí)施改造之前,存在著(zhù)洗苯塔阻力大、塔后煤氣含苯高(粗苯產(chǎn)量低)、洗油消耗高等問(wèn)題,嚴重影響著(zhù)企業(yè)效益。
2013年8月創(chuàng )舉科技應九江公司委托,承接了九江一期洗脫苯工段的整體改造工程。包括技改方案的制定,技改設計、設備制造供貨、提供現場(chǎng)施工開(kāi)車(chē)指導等。投產(chǎn)后粗苯回收產(chǎn)量及節能方面都有了很大的提升,年增加經(jīng)濟效益約2000萬(wàn)元,當年回收技改投資。
2.改造前后運行情況
2014年初九江一廠(chǎng)粗苯工段順利開(kāi)車(chē),該項目在增產(chǎn)、節能降耗方面效果顯著(zhù),技改效果如下:
粗苯產(chǎn)量:由之前的61噸/天提高到67噸/天,增產(chǎn)10%;
管式爐煤氣消耗:由之前的約2000Nm³/h降低到約1000Nm³/h,節能50%;
噸苯耗洗油:由之前的約60 kg降低到約30kg,降低50%;
年增效益在2000萬(wàn)元以上; 當年即收回技改投資。
基于一期項目改造取得的優(yōu)異成績(jì),業(yè)主單位隨即對二廠(chǎng)進(jìn)行技術(shù)改造,我方提供全方位工程技術(shù)服務(wù),各項技術(shù)指標均滿(mǎn)足生產(chǎn)需求,達到了預期效果。
二、【九江三期】化產(chǎn)洗脫苯,蒸氨、煤氣脫硫工段改
1.項目簡(jiǎn)介
2015年九江期化產(chǎn)建設,洗脫苯工段、脫硫工段、蒸氨工段采用了創(chuàng )舉科技的工藝技術(shù)及核心設備,負責工程設計的資料審核把關(guān)和設計優(yōu)化。主要核心設備包括:洗苯塔、脫苯塔、蒸氨塔、脫硫塔等,均由我司設計制作。創(chuàng )舉科技本著(zhù)精益求精的設計理念,結合以往經(jīng)驗和案例,采用先進(jìn)的工藝和設備設計方案,為各工段開(kāi)車(chē)成功打下堅實(shí)基礎。九江三期化產(chǎn)洗脫苯、蒸氨、煤氣脫硫工段運行指標達到了業(yè)內的先進(jìn)水平。
2.煤氣脫硫工段
九江三期脫硫再生設計改進(jìn)后開(kāi)車(chē)效果良好,到現在已經(jīng)運行近5年。脫硫塔塔徑DN9600,兩塔串聯(lián),采用氨法脫硫工藝。一臺脫硫塔滿(mǎn)負荷運行,塔后硫化氣≤20 mg/Nm³,指標優(yōu)異。實(shí)際生產(chǎn)只開(kāi)一臺塔即可滿(mǎn)足生產(chǎn)要求,另一臺保持備用狀態(tài)。
具體運行數據如下:
煤氣量:9.7萬(wàn)Nm³/h;
進(jìn)塔煤氣中H?S含量:3500-4000 mg/Nm³;
脫硫液循環(huán)量4600m³/h;
單塔運行塔后硫化氫≤20 mg/Nm³,正常運行指標約為17mg/Nm³。
3.洗脫苯工段
九江三期粗苯工段開(kāi)車(chē)后,洗苯塔后煤氣含苯指標0.2g/m³,這樣的控制指標行業(yè)內罕見(jiàn)。洗苯塔煤氣滿(mǎn)負荷運行,開(kāi)車(chē)效果極具說(shuō)服力,體現了裝置先進(jìn)的技術(shù)水平及高超的生產(chǎn)操作水平。
該洗脫苯工段由創(chuàng )舉科技提供優(yōu)化工藝包及脫苯塔、洗苯塔核心設備。
具體運行數據如下:
煤氣量:9.7萬(wàn)Nm³/h;
洗苯塔后煤氣含苯:0.2-0.28g/m³;
粗苯產(chǎn)量:60t/h;
洗油循環(huán)量:230m³/h;
煤氣進(jìn)洗苯塔溫度:27℃,洗苯塔阻力800Pa;
洗油消耗:30kg/t苯;
蒸汽消耗:2.8 t/h。
4.蒸氨工段
九江三期蒸氨工段由創(chuàng )舉科技提供工藝包及核心設備蒸氨塔,開(kāi)車(chē)5年來(lái)運行穩定,能耗和廢水指標同時(shí)達國內行業(yè)先進(jìn)水平。
具體運行數據如下:
正常剩余氨水處理量:64m³/h;
蒸汽耗量:6t/h;
蒸汽耗量:90kg/t剩余氨水;
廢水氨氮:≤50mg/l。
創(chuàng )舉科技通過(guò)對九江1~3期的工藝設備改造優(yōu)化,幫助企業(yè)實(shí)現了穩產(chǎn)增產(chǎn)、節能降耗,同時(shí)解決了生產(chǎn)中存在的難題,造就了多項行業(yè)先進(jìn)的技術(shù)指標,為同行業(yè)的工藝改造樹(shù)立了標桿,對于提升焦化行業(yè)的技術(shù)水平,具有廣泛的示范效應。
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